案例名称:新区凝结水串油事故。
案例时间:2015.4.7.
案例经过:当时生产状态是原水罐液位8.9米,净水罐液位6.2米,运行3组过滤器,内操调整原水泵出口流量调节阀由50%到100%,过滤器流量仍旧没有变化,外操现场检查原水泵的运行状态,发现新区进除油除铁来水中串油,重新采样分析,确定采样正确,新区凝结水来水中串入重油。
案例处理:汇报厂调,通知上游含油重油的装置检查各自管线是否有泄露,并联系质检中心对新区来水进行加样分析,本岗位人员操作如下:1.切断串油的来水,同时检查外送凝结水是否被油污染。2.将受污染的凝结水在本装置内部进行循环处理,目的是减少外排,最大量的回收可用凝结水,同时,对超微过滤罐和纤维吸附罐加大气洗时间,缩短反洗周期,最大限度地保证除油除铁装置的利用。
案例原因:新装置开工初期,考虑不周到,没有将采样器常开,导致没能第一时间发现问题,此次事故后,装置领导重新制定了采样方案,常开新区来水采样器。
案例危害:1.若发现不及时,重油长时间在除油除铁设备内,造成设备污堵,以致损坏设备。2.含油凝结水重新输送给各装置后,不仅污染蒸汽品质而且使设备损坏。