最近,感觉整个项目的质量控制体系出了问题,钢筋班组制作、绑扎钢筋的作业过程中,一而再再而三的出现质量问题。
在南干渠桥施工期间,曾经就多次因为钢筋班组的钢筋绑扎不规范,总是那几个质量通病问题:钢筋直螺纹套筒连接质量差、钢筋间距不标准、焊接质量差等,要求整改过几次,可惜整改效果一直不佳!
特别是左幅箱梁顶板砼浇筑前的钢筋报验,仅发现的问题就达到8条之多,有的还算好整改,有的已经都没办法整改,最后,突击喊了十几个人整改了一整天时间,才算是勉强通过报验。
到白泉河桥这边开始施工后,钢筋加工制作问题变得越来越严重了。
一个多月前就因为0号桥台盖梁钢筋骨架的问题,接受过监理的整改通知单,后面只是小范围整改勉强通过。后来,又因为3号桥台盖梁主筋连接质量差,项目部为了不太影响进度,多方协调后只进行返工进行补强处理。
也许是钢筋班组长-老马,觉得每次都能这样蒙混过关,态度上越来越松懈,质量是越做越差!
常在河边走哪有不湿鞋,这次,3号桥台左幅盖梁的钢筋已经全部绑扎好了,只等关模浇筑砼了,业主检查时发现主筋存在多处断开的严重质量问题,严厉批评,要求必须拆了返工进行加固处理。
这次,项目部的意见非常统一:坚决执行业主的意见,将整个钢筋骨架拆了,返工重新加工制作!
这种大面积返工,搞了十年工程了,难得碰到一次的,仅经济损失就达十几万,还别说严重影响工期。
为什么会出现这种质量控制失控的局面呢?
总结了一下有以下几点原因:
项目部管理人员质量把控意识不到位,缺少专职质检员!两座桥平行流水施工,现场施工员经验不足,而且根本忙不过来,导致钢筋加工制作的过程中控制严重缺乏,往往是发现问题的时候已经晚了,整改难度大,为确保工期只是小范围整改也就糊弄过去,导致钢筋班组做事情越来越马虎。
再就是,钢筋班组长老马倚老卖老,质量意识极差!对于现浇箱梁,钢筋体量大、制作困难,经常会发现设计不太合理之处,一般是需要会同项目部及监理三方沟通确定具体实施方案,结果老马自己一个人想怎么做就怎么做,导致每次现场检查发现与图纸不符的地方,项目部和监理部都完全不知情,很容易产生抵触情绪。就因这个事情,前前后后跟老马和劳务队老板交涉多次均无果。所以,这次发现问题后,监理部同样态度强硬,根本不讲半点情面,直接要求返工!
为确保以后的施工质量,对于屡教不改的劳务班组坚决予以清退出场,再就,项目部需增强施工过程中的质量控制措施。