我们一直强调企业中的大部分问题,有70%-80%都是简单问题,Just Do It!比较简单,直接动手做就好了”;15%-20%左右的问题是即不很简单,又不是很复杂。需要逻辑性的PDCA,问题分析与解决方法搞定;剩下的很少一部分问题,不到5%,很复杂、涉及面广、变量多,需要一些高深的方法论做支撑,比如六西格玛、TRIZ…等。
但是,实际与企业打交道的过程,遇到各种各样的改善课题,员工面临的各种问题,让我对“Just Do It”,是不是真的就能够Just Do It了?有了更多的疑问!?
以及要做到Just Do It,对员工在PDCA方法,理念上的掌握有怎样的要求,两者的界限也开始越来越迷糊…
因此,我就想以小案例、小故事的方式,在抛出想法的同时,与诸君交流和探讨如何可以更好的提升员工改善能力,促进企业的改善体质提升。
在分享真实的改善小案例的故事中,与大家一起思考,互相学习!
因而欢迎所有用户多多留言、评论,或者投稿来分享您遇到,听到的改善小案例,小故事!
一个小案例,一段小故事,百字足矣!
今天说说第13个案例和小故事:废水站接液盒改善!
先看案例:
有好的想法和方案就立即去做,哪怕只能做到60%!
今天的案例很小,也不难,但代表性很强!
是人在面对改善机会,寻找和实施改善方案这一过程的故事代表性很强!
最开始废水站油水分离纸带过滤机下方需要接液,之前都是由塑料袋套在盒子里。需要员工经常检查,快接满的时候,员工需要登上高台,几人合力把盒子里过滤掉的残夜倒掉。处理的过程,费力费时不说,还造成地面脏污染等5S问题,塑料袋也很频繁的破损,需要更换,增加成本。
不止一个员工说过,这样太麻烦,下面的接液盒最好改成不用更换的,最好不要用塑料袋。
“这个得改一下盒子,改天让工艺的人来看看”
……
之后似乎没有什么动静,又一天,员工几个正在更换塑料袋。
“能不能不更换塑料袋啊!多麻烦!”
……
“其实这个不难的啊!下面固定用个盒子接液体,盒子外面加个管子把液体排出就可以了!”
……
可是,就是没有人动!没有行动!再好的点子,只是点子,对现场没有任何改善!
幸好,这样的故事没有发生在这里循环下去!
员工把点子和想法告诉的改善人员,改善团队,很快就做了个简单的盒子,去掉塑料袋,盒子外侧下方再加了一个排液管,直接接到脱脂废液循环系统。在发现液体不容易排除的时候,有人建议盒子应该倾斜,于是,立马那个临时的垫块垫在盒子后面,一看效果不错。于是后续做成了标准的倾斜的铁盒,排液口直接连接软管到废液循环系统。
改善的效果体现关键在于:
立即动手实践,哪怕只有预期60%的效果!
留给大家思考:
有好的点子很好,但没有立即实施,试验的行动,再好的点子也就只是点子,离改善很近却又很遥远!
我们也经常问问自己:
我们有多少时候,突然一个点子,但一想要联系着联系那,要考虑这和那,还有一些细节似乎没考虑到。于是,点子就永远埋在了心里,成了一个没人知道,从没实施过的点子?
我自己的体会:很多改善,一开始,确实没有那么多细节会考虑到。但不去实施试验的话,你永远没有机会去近到考虑哪些细节的地步。反而,一旦你动手去试验了,更多的开始想不到的细节,突然变的这么栩栩如生,这么具体,一一解决,你的点子就落实,改善也就到位了。
改善就需要:有好的想法和方案就立即去做,哪怕只有60%达成!
改善如此,人生何不如此?!
您今天有什么好的想法和点子吗?哪怕只是说,我今天要做20个俯卧撑。那就快去做吧,别永远停留在想法和点子中!没实践和试验,一切都是空的!
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